sp;滤料再生课题已逐步引起重视,有了专门的负责研究机构:滤料再生抢救小组。
4.3.2效果预计
根据上述,当滤前水正常时(≤30mg/l),滤料再生作业完成后有把握将含油量控制在8mg/l以下
第五章 实例介绍及效果检测
5. 1实施案例一
实施场所:*****站
2005年2月19日8:00滤后含油645mg/l,判定为前夜外输岗夜班将缓冲罐液位打得过低,致使浮油进入滤罐,使滤料遭受深度污染。
执行滤料再生方案:
1、停运滤罐关闭正常生产进、出闸门;
2、启反冲泵用清水替出滤罐内的污油;
3、将互溶剂用自吸泵打入反冲罐
4、用反冲泵分三次把清洗液打入滤罐浸泡滤料层,每次浸泡8小时,共浸泡24小时,替出污液xxxx。
5、2月21日凌晨1:00滤前水正常后恢复滤罐运行,滤后含油:9.7~13.8 mg/l 。
2月22日滤后含油:6.8~11.6 mg/l 。
2月20日下午各滤罐大强度反冲一次,替出罐内污染的清洗液。
2月23日滤后含油:≤ 8 mg/l ,至此滤料的截污能力基本恢复。
5.2实施案例二
实施场所:*****站
2005年7月12日由于清罐等施工造成的滤前水超标,使滤罐超负荷运转,引起滤料层疲劳污染(滤后水质差于滤前),正常的反冲洗作业已不起作用。
启用滤料再生方案,程序与案例一相同。方案实施后,滤后水样恢复正常。
5.3效果检测
预计
达到的效果:当滤前水正常时(≤ 30mg/l),滤料再生作业完成后,滤后水的含油量基本控制在8mg/l以下。
滤料再生作业前的水质:滤前与滤后相比较含油量变化不大,甚至滤后水含油量更高。
5.3.1经济效益
延长滤料使用周期,当年减少xxxx更换。
经济效益计算如下:
石英砂60吨× 29xxxx/吨×xxxx-(slp-2a互溶剂)1.7吨×110xxxx/吨=3293xxxx。
5.3.2
社会效益
缩短滤罐停产时率,消除滤料被污染后的负面影响,基本保证对滤前水连续合格的处理,使*****站2005年的水质达标率得到显著提高。
第六章 对于滤料再生作业实施的巩固及补充
6.1加强对滤前水
的监控与管理(含油≤ 30mg/l,悬浮固体≤ 30mg/l),降低滤罐负担,尽可能避免滤料层的疲劳和深度污染。
6. 2落实安全生产责任制,杜绝因操作不当引发的滤料层深度污染。
6.3采用较为先进的滤料反冲洗技
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